国源电力哈密煤电公司大南湖电厂1号锅炉脱硝SCR入口烟道流场优化服务公开招标项目招标公告
第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:国源电力哈密煤电公司大南湖电厂1号锅炉脱硝SCR入口烟道流场优化服务公开招标,项目招标编号为:CEZB250000479,招标人为国网能源哈密煤电有限公司,项目单位为:国网能源哈密煤电有限公司,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分: 项目概况:大南湖电厂位于新疆哈密市境内,距哈密市正南方向约13km处的花园乡,处于软质戈壁滩的东边缘,哈罗公路从厂区东侧通过,交通较为便利。大南湖电厂2×300MW、亚临界、一次再热、三缸双排汽、直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂股份有限公司1038t/h自然循环汽包炉,燃用煤种为大南湖煤矿自行生产用煤;汽轮发电机为北重汽轮机厂310MW汽轮发电机组。
大南湖电厂于2013年实施了锅炉烟气脱硝工程技术改造,在锅炉尾部烟道加装了脱硝装置。脱硝采用选择性催化还原法(SCR),每台炉布置2台SCR脱硝装置。脱硝设备投运以来,有效降低了烟气中的氮氧化物含量,实际脱硝效率达80%以上,为提高机组运行的环保性提供了重要保障。
脱硝工艺采用选择性催化还原法(SCR),还原剂采用液氨。SCR反应器按照2+1层催化剂设计,在锅炉燃用设计煤种BMCR工况下,2层催化剂下处理全烟气量时的保证脱硝效率为80%(NOx进口500 mg/Nm3,出口100mg/Nm3,干基,6%O2)。反应器催化剂采用蜂窝式催化剂,整体成型。节距和壁厚考虑项目飞灰含量高的特性。催化剂节距8.2mm,壁厚1.2mm,为钒钛钨催化剂,主要成份为二氧化钛、五氧化二钒、三氧化钨。催化剂模块设计横截面积为970×1930(长*宽,高度不低于1110,单位mm),催化剂模块采用标准化设计,反应器的设计壳满足不同种类的催化剂的互换。脱硝装置出口氨的逃逸率控制不大于3ppm(干基,6%O2),经过脱硝后SO2/SO3转化率小于1%。
催化剂能满足机组启动方式上的快速投入与停止,在负荷调整时有良好的适应性。SCR装置能在锅炉35~100%BMCR负荷,且烟气温度在300~410℃条件下持续、安全地运行,并确保净烟气中的NOx含量符合设计要求。
自尿素站来的氨气与稀释风机来的空气通过氨/空气混合器充分混合,稀释成5%氨浓度混合气体进入氨注入格栅及氨/烟气混合器与烟气充分混合,通过氨喷射调节阀调节氨的流量,进入SCR反应器。在SCR反应器内通过安装在其中的催化剂的催化作用,使氨与氮氧化物在约300~410℃就发生大量反应生成氮气和水。SCR反应器操作温度在300~410℃,温度测量点位于SCR反应器进口,出现在此温度范围以外的情况时,将自动连锁关闭氨进入氨/空气混合器的快速切断阀。
脱硝系统烟道内烟气流速不超过15m/s,在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处等, 设置导流板或整流装置,反应器设计成烟气竖直向下流动,反应器入口设气流均布装置,其出入口段均设导流板。
2020年4月,1号锅炉实施了低氮燃烧器改造工程,脱硝入口NOx浓度控制在250mg/Nm3以内。
目前,大南湖电厂脱硝系统对脱硝氨气流量控制一般采用基本控制方式 (及固定摩尔比控制方式),该控制方式是基于脱硝效率和催化剂脱硝能力的控制方式,在该控制方式下系统按照固定的氨氮摩尔比脱除烟气中NOx,但是由于喷氨区域及催化剂区域的流场不均匀,使得烟气在各层催化剂不同区域的实际氨氮摩尔比相差很大,造成SCR出口不同区域的烟气NOx浓度相差很大,使得平均烟气NOx排放浓度超标的风险加大。为了降低NOx排放浓度超标的风险,只有采取增加喷氨量方法,致使SCR出口氨逃逸增大。这样不仅增加了SCR运行成本,也给下游设备的安全运行带来了负面影响。因此,如何合理的进行喷氨调整和控制,是目前电厂迫切解决重要问题。
招标范围:投标人负责国源电力哈密煤电公司大南湖电厂1号锅炉脱硝SCR入口烟道流场优化项目设计、供货、安装、技术指导、调试及技术资料的记录、整理、移交等。本项目工作内容包括:
(1)试验:包括改前脱硝系统摸底试验(对催化剂入口速度偏差、氨氮摩尔比分布CV等数据进行测量)、改造后的调整试验和第三方性能考核试验。
(2)SCR入口烟道流场优化设计:
1)CFD建模后出具流场优化方案;
2)将原省煤器出口和脱硝催化剂入口烟道导流板进行全部拆除,对上述区域烟道导流板进行重新设计的安装;
3)大尺度预混合器形式、数量、安装位置设计;
4)氨-烟扰流器形式、数量、安装位置设计;
5)喷氨格栅形式和数量优化设计方案。
(3)氨喷射系统优化改造,包括氨-空混合器、喷氨格栅、氨-烟扰流器等优化改造、设计、供货、安装及调试;
(4)脱硝系统喷氨支管的分区改造设计、采购、安装;
(5)涉及改造的设备保温拆除、更换新保温等工作;
(6)脱硝入口烟道(包括省煤器出口烟道、催化剂入口烟道)积灰清理,并对烟道漏点进行补焊处理;
(7)其他为实现项目目标的工作。
计划工期(施工)/服务期限(服务)/交货期(货物):项目工期90天。具体开始时间以招标人通知为准。
质量要求:投标人负责总承包范围内的从初步设计到竣工的全面质量管理,项目建设应符合国家有关电力设计、施工、调试等技术规范。本工程质量总体要求为:
(1)安装项目单位工程优良率100%。
安装项目:分部工程优良率为100%,分项工程优良率>98%,分项工程合格率100%。
安装焊口一次性检检合格率95%以上。
(2)通过模拟SCR烟气流场,对现有烟道结构内烟气流场分布进行分析,优化烟气流场分布,SCR催化剂入口速度偏差≤15%,入射催化剂的流线与竖直方向夹角不超过10°;
(3)通过优化改造解决喷氨不均匀以及氨与烟气混合不均匀的问题,实现不同运行工况下SCR第一层催化剂入口烟道截面分区内氨氮摩尔比分布CV偏差可控制在15%以内;
(4)进行喷氨优化调整试验,最大限度提高反应器出口的NOx分布均匀性,SCR各区域出口氮氧化物分布相对标准偏差CV≤15%;
(5)改造后喷氨量及氨逃逸值下降,任意工况下SCR出口氨逃逸值≤2ppm;
(6)解决脱硝催化剂积灰问题,且不影响改造前喷氨自动调整形式。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质条件:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供有效的机电工程施工总承包三级或电力工程施工总承包三级及以上资质。
(3)投标人须具有并提供有效的安全生产许可证资质证书。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年1月至投标截止日(以合同签订日期为准),投标人须至少具有300MW及以上等级火电机组SCR脱硝系统优化改造合同业绩1份(改造范围须同时包含喷氨均匀性改造和脱硝SCR流场优化改造和氨-烟混合均匀性改造内容),投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求:/
【5】项目经理资格要求:/
【6】其他主要人员要求:
技术负责人:/
安全负责人:/
质量负责人:/
【7】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
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